看着沈部长的车消失在夜色里,小高感慨道:“这沈部长人真不错,比咱们之前打交道的那些人痛快多了。”
我望着厂区亮着的路灯,轻轻点头:“是个靠谱的年轻人,往后合作错不了。”
宿舍的楼道里飘来消毒水的味道,混合着窗外梅花的暗香,三人踏着月光往房间走,脚步声在寂静的夜里格外清晰。
我们抵达工厂后,第二天,便迅速投入到工作中。
首先,根据前期实验得出的数据,他们精准地折算出各种原料所需的数量,每一个数字都经过反复核对,容不得半点差错。
随后,大家分工合作,有条不紊地接好各种气体管道,那金属管道对接时发出的 “叮叮当当” 声,在车间里回荡,像是为即将开始的生产奏响的序曲。
一切准备就绪,生产正式启动。
向反应釜里打料的过程,每一步都严格遵循着规程。
这里的液碱都是现成的成品,省去了自己制作的环节,只需按照用量精准抽取即可,省时又省力。
亚铁则是提前让沈部长安排工人溶解好的,那棕黄色的液体在容器中微微晃动,散发着独特的化学气息。
纯净水更是方便,只需轻轻拧开阀门,清澈的水流便 “哗哗” 地涌入指定容器,带着一丝凉意。
空气和氮气也随时可以开启,阀门转动时发出 “滋滋” 的声响,气体在管道中快速流动,为反应提供着必要的环境。
而片硅则需要提前准备妥当,一块块洁白的片硅整齐地摆放在一旁,等待着投入反应釜的那一刻。
具体的操作规程如同一条清晰的路线图,指引着每一步操作:
第一步,加入定量的水,看着水流在反应釜中渐渐汇聚,形成一片清澈的水面;
第二步,加入定量的亚铁,棕黄色的液体与水融合,慢慢改变着水的颜色;
第三步,开始加热并通入氮气,同时密切监测 ph 值,直到数值达到九,这期间,反应釜外壁渐渐发烫,氮气气泡在液体中不断升腾,发出细微的 “咕嘟” 声;
第四步,将温度升到一定数值后加入液碱,液碱入釜的瞬间,液体表面泛起一阵涟漪,伴随着轻微的放热反应;
第五步,接着加入片硅,白色的片硅在棕黄色的液体中慢慢溶解,像是一场无声的融合;
第六步,再次升温到规定度数后停止加热,反应釜内的温度在温度计上缓缓定格;
第七步,关闭氮气,开启空气,让反应在空气中持续一定的时间,此时釜内的液体不断翻滚,仿佛在进行一场激烈的蜕变;
第八步,到了规定时间,再次测试 ph 值,当数值降到四的时候,便进入下一个环节;
第九步,然后再加液碱,将 ph 值提升到需要的数值,整个反应过程才算告一段落。
经过三天的连续生产,这三天的产品被作为一个批次,每次生产完成后,都被小心翼翼地打入储存罐。
之后,储存罐里的搅拌器开始不停地转动,“嗡嗡” 的声响在车间里回荡,将罐内的产品充分搅匀,半个小时后,再将其打入叶滤机进行洗涤,清水冲刷着产品,带走其中的杂质,最后进入烘干机床。
根据产品所需的时间和温度,工人们精准地设置好参数,烘干机床启动,发出低沉的运转声,里面的温度逐渐升高,将产品中的水分一点点蒸发。
产品烘干出来后,我们立刻取了样品,洗涤、过滤、烘干后仔细包装好寄回山东进行检测。
负责检测的那台设备是韩国进口的,价值一百多万,其分析数据非常可靠,每一个检测结果都如同铁证一般。
然而,当检测结果传回来时,却给了大家当头一棒 —— 产品达不到用户的要求。
这个结果让我们倍感压力,但大家并没有气馁。
我当即决定,一定要找出问题所在。根据实验室提供的理论数据,整个反应过程似乎并没有错误,那么问题究竟出在哪里呢?他们开始了细致入微的分析,不仅白天在车间里仔细排查,晚上也聚在宿舍里讨论到深夜。
灯光下,大家的脸上都带着疲惫,却依旧眼神坚定。
他们从原料的纯度入手,仔细检查了每一批原料的质检报告,甚至取了样品进行二次检测,确保原料没有问题;
接着检查水的纯度,用精密的仪器对生产用水进行了全方位的分析,看是否有未知的杂质影响反应;
然后关注氧气流量的大小和稳定程度,氧气流量的忽大忽小会对反应时间造成不确定的影响,他们守在流量计旁,观察着数值的每一次波动;
甚至连储存罐里和输送管道里面是否有其他产品存留都没有放过,一点点地排查,生怕遗漏任何一个细节。
这些问题,每一个都有可能导致产品不合格,任何一个环节的疏忽都可能影响最终的结果。
经过反复的讨论和分析,他们最终决定在下一个批次的生产中进行调整:
第一,从储存罐和管道下手,不再让厂里使用原来的那条管道和储存罐,重新清理并启用了新的设备,确保产品在储存和输送过程中不受污染;
第二,严格控制氧气流量,要求其必须稳定,不能忽大忽小,为此,他们让厂里的生产部门少开氧气阀,优先确保他们生产时的氧气供应;
第三,考虑到更换原材料可能会带来更多的不确定因素,他们决定原材料暂时不做更改,继续使用,看看效果如何。
我们商定好方案后,立刻开始了第二批次的生产。
这一次,为了把工作做得更加详细,他们对所有的数据都做了细致的记录,从原料的用量、反应的温度、时间,到 ph 值的每一次变化,都一一记录在案,密密麻麻的数字和文字,为之后查找原因提供了坚实的依据。
又经过三天的紧张生产,这三天的产品同样被作为一个批次,按照与上一批次相同的流程,先打入储存罐,用搅拌器充分搅匀后,再经过叶滤机洗涤、烘干机床烘干。
产品出来后,他们再次取了样品寄回山东检测。然而,当返回的信息传来时,结果依旧不太理想,大家的心又一次沉了下去,但这并没有击垮他们的斗志,反而让他们更加坚定了找出问题的决心。
接连两次生产未能达到客户要求,我们的眉头拧成了疙瘩。
思来想去,他们决定从鉴定药品入手排查原因。毕竟药水这东西,时间放久了,再加上储存不当,很容易失去药效。
大家小心翼翼地取出药品,按照标准流程进行标定,当最后一组数据出来时,所有人都沉默了 —— 药水确实存在问题,药效已经大打折扣。
“看来得去买新的药水才行。” 我当机立断,带着小李驱车前往杭州。本以为在杭州这样的大城市,找个药品专卖店不是难事,可车子围着大学附近转了一圈又一圈,街边的店铺大多是文具店、小吃铺,压根没见到药品专卖店的影子。
春日的阳光透过车窗照进来,让人有些焦躁,我拍了拍方向盘:“打开手机搜搜,看看附近有没有大型商城,那里说不定有。”
按照网上的指引,车子七拐八绕地来到一家大型商城。
两人下车后,逢人就问哪里有药品卖,从一楼问到三楼,穿过琳琅满目的服装区、喧闹的电子产品区,才在一个不起眼的角落找到了一家卖化学试剂的店铺。
虽然药品本身不贵,但这一路花费的时间和跑的路可真不少,回到工厂时,天都擦黑了。
有了新药水,大家立刻投入到第三个批次的生产中。好在前两个批次的产品虽然没达到客户的精密要求,但跟厂里的普通产品有些相似,还能凑活用,只是用在如此精密的场合,未免有些可惜。